浙江景興紙業(yè)六號(hào)機(jī)技改后試車成功出紙
。ň叭A紙業(yè)網(wǎng)訊)2004年11月27日晚上8時(shí),景興紙業(yè)公司的廠區(qū)內(nèi)不斷響起了一陣陣震耳欲聾的鞭炮聲,這是技改后6號(hào)機(jī)第一筒紙成功下機(jī)的捷報(bào)聲。齊聚現(xiàn)場(chǎng)的每個(gè)人的臉上露出了喜悅的笑容,因?yàn)檫@其中凝聚著技改人員日夜奮戰(zhàn)的辛勞!浙江景興紙業(yè)股份公司總經(jīng)理戈海華、副總經(jīng)理江云根也親自來到了6號(hào)機(jī)試車現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)試車的全過程。
6號(hào)機(jī)技改后成功出紙了,這只是該機(jī)臺(tái)技改成功的第一步,接下來的時(shí)間,6號(hào)機(jī)將進(jìn)入緊張的調(diào)試階段。在生產(chǎn)還未穩(wěn)定的情況下,班組長在上班過程中更需要不間斷地檢查現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)工段,以便及時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況,好及時(shí)予以處理、記錄與反饋;同時(shí),如何保證紙頁的橫幅定量差盡量減小,如何使白面?ǖ钠交冗_(dá)到更高要求,如何保證成紙的表面勻度好,如何使成紙的縱橫向強(qiáng)度高等等,這些都需要公司生產(chǎn)及技術(shù)人員協(xié)同設(shè)備供方單位的技術(shù)人員一起配合,通過在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不斷地調(diào)試,以保證機(jī)臺(tái)各項(xiàng)工藝參數(shù)及要求達(dá)到最優(yōu)化,從而生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。
經(jīng)過“脫胎換骨”的6號(hào)機(jī),除烘缸外,網(wǎng)部、壓榨部、壓光、卷取、復(fù)卷等都進(jìn)行了一系列改造。為了使新的設(shè)備之間有一個(gè)磨合的過程,公司事先安排生產(chǎn)了CJ、AJ高強(qiáng)度瓦楞原紙,經(jīng)測(cè)定其所有物理指標(biāo)均能達(dá)到甚至超過生產(chǎn)要求,尤其是裂斷長。HA白面?ㄓ12月14日也開始正式生產(chǎn),目前各項(xiàng)指標(biāo)正逐步趨于穩(wěn)定。
在生產(chǎn)過程中,通過對(duì)工藝參數(shù)跟蹤測(cè)定,也發(fā)現(xiàn)了不少問題,如面、襯網(wǎng)漿料上網(wǎng)成形后,其首程留著率低,反映出這些與網(wǎng)部工藝調(diào)節(jié)及成形網(wǎng)型號(hào)等有關(guān);如白面?ǖ哪承┪锢碇笜(biāo)不盡人意,說明在漿度要求及化學(xué)品添加方面還有待調(diào)整……。相信通過摸索、改進(jìn)及深入,一定會(huì)逐步規(guī)范化,從而指導(dǎo)生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
6號(hào)機(jī)此次技改后抄造定量130—280g/m2的白面?,工作車速90—200m/min,凈紙寬度2500mm,日產(chǎn)量達(dá)100噸(以175 g/m2計(jì)),較技改前日產(chǎn)量提升近一半。同時(shí),流送系統(tǒng)及密閉汽罩系統(tǒng)的自動(dòng)化程度較以前也大大提高,在減輕員工工作量的前提下,也進(jìn)一步提高了工作效率。